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EPIC型四通道煤粉燃燒器性能與操作技巧

2014-02-19 23:09:49
   作者:支俊秉,石云生 單位:威頓水泥有限責(zé)仟公司

   摘要:我公司l 000f/d生產(chǎn)線于20()1年8月投產(chǎn),現(xiàn)日產(chǎn)熟料l 200t,年產(chǎn)熟料40萬t。該生產(chǎn)線由南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),采用該院開發(fā)的φ3.3n,×28m NCⅢ型雙噴騰管道式分解爐,出口帶有φ2.51mx42m的鵝頸管道,回轉(zhuǎn)窯為φ3.2Ⅲ×50…,高溫風(fēng)機(jī)為W6—2x29—4№.21.5,冷卻機(jī)為LBll24.1 35第二代推動篦式冷卻機(jī)。

1存在的問題  


窯用XJ型四通道煤粉燃燒器,其基本控制參數(shù)如下:直流風(fēng)風(fēng)壓:l 5~20kPa;旋流風(fēng)風(fēng)壓:l 2~18kPa。這種燃燒器在煤質(zhì)較好的情況下,使朋比較理想,但隨著近幾年進(jìn)廠煙煤質(zhì)量下降,灰分增高、發(fā)熱量下降,其由于外風(fēng)風(fēng)速低,風(fēng)壓小,內(nèi)風(fēng)的擾動能力不夠,難以形成柱狀長火焰,火焰散亂,使燒成帶長度較短,主窯皮長度只有l(wèi) 4m 左右。而且窯皮脫落比較頻繁,經(jīng)常在1 2~14m處長厚窯皮,比較厚時可達(dá)到了3()()cm以卜.,使窯皮后面的粉料不能均勻向前移動,沖刷l 4m后無窯皮區(qū),使該區(qū)域窯簡體溫度一直較高,比較高時達(dá)到了400。C以上。


2  EPIC型四通道煤粉燃燒器性能     
公司于2()05年9月購入由武漢理工大學(xué)研制的FPIC型四通道煤粉燃燒器,其主要參數(shù)見表1。 

 

 

該燃燒器直流風(fēng)采用小噴嘴噴射技術(shù),噴嘴用螺栓連接固定在外套管的環(huán)向厚壁上,周向均布,較傳統(tǒng)的環(huán)型風(fēng)道,可大幅提高直流風(fēng)風(fēng)速。噴射面積穩(wěn)定,出口風(fēng)速可以通過更換不同孔徑的噴嘴來實(shí)現(xiàn),從而保證了直流風(fēng)在較大范圍的可操作性,用來適應(yīng)不同的煤質(zhì)和燒成情況。相鄰兩個小噴嘴之間的空隙,可以使二次風(fēng)更容易進(jìn)入煤粉燃燒層,提高火焰溫度,加速燃燒。旋流風(fēng)調(diào)節(jié)增加了風(fēng)管調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),旋流調(diào)整螺母可移動±1 5mm,以調(diào)節(jié)火焰旋流強(qiáng)度及火焰形狀。該燃燒器頭部有一個由高溫氣體回流形成的負(fù)壓區(qū),消除了局部高溫,沿窯長方向溫度曲線平穩(wěn),有效抑制了N0x的產(chǎn)生。


3  使用中的調(diào)整及效果分析


3.1  調(diào)整     
將原有的一次風(fēng)機(jī)電動機(jī)由22kW更換為37kW,并增加放風(fēng)閥,用于調(diào)整一次風(fēng)量。     
投運(yùn)后,窯內(nèi)黑火頭明顯縮短,這是由于加大了旋流風(fēng)風(fēng)速后,風(fēng)煤混合更加良好的原因。約48h后,窯內(nèi)17~20m薄窯皮處出現(xiàn)比較大4l 5℃的高溫點(diǎn),通過現(xiàn)場看火,結(jié)合燃燒器在窯中的位置發(fā)現(xiàn),火焰發(fā)飄掃窯皮,且燃燒器中心在第二象限。調(diào)節(jié)旋流風(fēng)風(fēng)壓至35kPa,直流風(fēng)風(fēng)壓至39kPa,絲杠將中心調(diào)至第四象限,高溫點(diǎn)逐漸降至380℃以下。 
3.2效果分析    


1)由于內(nèi)外風(fēng)速差大,提高了二次風(fēng)的卷吸量,加快了窯前煤粉的燃燒速度,提高了燃盡率。同時隨著火焰溫度的上升,提高了燒成帶溫度,從而使二次風(fēng)溫度提高,有效地抑制了煤粉的不完全燃燒情況,黑火頭明顯縮短,由過去的500mm縮短至20()mm左右,火焰勻暢,不掃窯皮。從筒體掃描儀可以看出,在過渡帶15~20nl段無明顯高溫點(diǎn)出現(xiàn)。   


 2)在直流風(fēng)風(fēng)壓達(dá)到39kPa,旋流風(fēng)風(fēng)壓達(dá)到35kPa時,可以使主窯皮長度達(dá)到16m以上,延長了燒成帶的長度(見圖1),同時窯前溫度容易提高,消除了劣質(zhì)煤燃盡時間長、窯前溫度低的問題。

 


3)fCa0平均值由1.20%降為0.8%,合格率達(dá)到95%以上。    


4)在產(chǎn)量不變的情況下,Cs出口溫度下降,分解爐出口溫度提高,其溫差始終保持在20℃左右,表明由于窯內(nèi)氣流溫度和三次風(fēng)溫的提高,分解爐內(nèi)煤粉燃燒比較完全,預(yù)熱器管道堵塞和分解爐塌料的情況明顯減少,使用后無一次因堵塞造成事故停車。    


5)熟料結(jié)粒均齊,28d抗壓強(qiáng)度由59.0MPa提高到了61.OMPa以上。     
該燃燒器使用前后人窯煤粉工業(yè)分析和窯系統(tǒng)主要操作參數(shù)見表2和表3。在調(diào)試初期,也曾試用過熱值為19 500kJ/kg的劣質(zhì)煤,效果也不錯。

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